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整车轻量化设计、碰撞仿真及NVH技术

1. 整车轻量化与科技降本方法结构图


 

整车轻量化设计、碰撞仿真及NVH技术

整车轻量化与科技降本方法结构图


2. 客车车身的轻量化

通过白车身自由模态试验确定白车身模态频率和振型等动态特性;白车身有限元模型建立


 

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2.1 侧壁轻量化

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通过减薄侧壁使整车减重6.0Kg


 

料厚减薄后对白车身模态,扭转强度及刚度无明显影响;零件抗凹性满足标准要求;实现减重6.0kg。

 

经白车身模态分析、扭转强度及刚度分析,侧壁抗凹性分析。


 

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侧壁抗凹性分析


 

2.2 客车顶棚结构设计优化

计算发现客车顶棚开裂由于二阶模态喘振相关,产生原因为局部应力集中。通过减少顶部加强筋降低最大应力37.16%,并实现减重0.lkg。


 

 

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客车顶棚开裂失效行为分析


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二阶模态振动产生应力集中

2.3 侧壁上内板结构优化

 

B柱C柱骨架两个件合为一个件,料厚为1.5mm,其断面尺寸d2,d3在保证不干涉的前提下尽量增大,长度d1也作相应增大; 关注模态较改进前明显提高,减重18.8kg


 

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2.4 侧壁下围内板结构优化

 

经白车身模态分析、扭转强度及刚度分析镂空后白车身模态,扭转强度及刚度影响很小;实现减重2.25kg。


 

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2.5 地板横梁轻量化结构设计

横梁减薄由3mm至2mm,去除内平板。经安全标准相关分析,减小地板横梁料厚实现轻量2.85kg。


 

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2.6 发动机后悬置横梁结构优化


 

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2.7 轻量化方法:结构优化

优化后的座椅固定腿相比原座椅腿强度提高,Y向刚度提高近一倍;优化后的座椅固定腿相比原座椅腿减重0.72kg。


 

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2.8 客车减重措施汇总
 

 

减重后,车身模态频率略有提高,车身刚度,强度基本不变。


 

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3. 轻型卡车轻量化与科技降本

3.1 车厢轻量化设计


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车厢模型和模态振型


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原始车厢弯曲刚度的Z向位移/应力云图


 

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原始车厢扭转刚度的位移/应力云


3.2 车厢龙门强度优化

龙门架扭转工况的刚度及抗冲击性能验证; 对建立好的龙门架模型进行弯曲/扭转刚度及抗冲击强度仿真验证优化方案。
 


 

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龙门架扭转刚度的位移/应力云图


 

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龙门架冲击过程接触力-时间曲线


3.3 车架各部件灵敏度及其轻量化
 

对建立好的白车身模型进行模态灵敏度分析,确定各部件板厚对于车架一,二,三阶模态的灵敏度。
 


 

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目标板件编号


 

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灵敏度分析结果


3.4 蓄电池支架轻量化

优化后方案可以实现减重0.926kg,减重比25.56%。


 

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基于拓扑分析结果对蓄电池支架侧板进行形状优化


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蓄电池支架进行结构优化


3.5 轮毂轻量化

对轮毂模型进行弯曲疲劳仿真


 

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轮毂模型的简化与有限元模型的建立


 

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轮毂的应力云图


3.6 钢板弹簧轻量化

对某钢板弹簧进行优化,选择了厚度、长度优化以及端部减薄的措施:将簧片片数从11片减少为9片,除去最后一片片厚为7mm外,其余片厚均为8mm。同时对第7-9片簧片端部进行减薄处理。 优化后的钢板弹簧实现减重5.92kg,减重比17.03%,实现降本30元/架(前簧)。目前该弹簧已经投产实施。


 

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钢板弹簧模型的简化与有限元模型的建立


 

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钢板弹簧有限元模型与DIC实验


 

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轻量化设计的钢板弹簧实物


 

3.7 轻卡车减重措施汇总表


 

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